aggress
Members-
Постов
20 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент aggress
-
Более слабый чем на втором видео? Стоит естественно более мощный мотор(жрет как я понял больше 100 ватт, так как при прямом подключении к БП 24в 4А и попытке застопорить, БП вырубается), может по видео не видно, но я с трудом его проворачиваю двумя руками. А как снизить частоту? В настройках меньше 4кГц уже не выставить.
-
Вообщем вот видео работы как оно работает 00:00 по 00:35 - работа ограничителя оборотов. с 00:35 медленно увеличиваю силу возвращения руля в центр, руль начинает возвращаться, но не до конца. На R_EN и L_EN поступает ШИМ 20кГц, желтый светодиод. На RPWM высокий сигнал, синий светодиод. На LPWM высокий сигнал, красный светодиод. Видно что ШИМ идет но вращение уже прекращается. 1:45 - Включаю ШИМ 4кГц(меньше нету), появляется писк, вращается лучше но все равно не до конца. Почему так? И как это исправить? Вот на этом видео показано как оно должно работать(на L293D), тут я правда не делаю того что и тут, но видно что все работает как надо
-
Извините, я наверно где то сам ошибся, все заработало)
-
Пробовал оба способа, работает только первый если R_EN и L_EN соединить к +5. Если же +5 подавать только туда куда поступает pwm, то двигатель не крутится а включается торможение в эту сторону, в другую нормально все. И точно так же работает второй способ, то есть просто включается торможение, двигатель не крутиться.
-
Рад за вас.
-
Я не нашел документации. Вот так выглядит эта штука
-
Имеется модуль BTS7960, у него 4 входа, 2 входа(RPWM,LPWM) для шим сигнала в разные стороны и 2 входа(R_EN,L_EN) для логического сигнала которые должны разрешать работу в разные стороны. Дак вот если подавать сигнал только на один из входов R_EN или L_EN то ничего не работает, начинает работать только если подать сигналы на оба входа, но при этом двигатель как будто замкнут и тормозит. Как от этого избавиться? Или это особенность конкретно этого экземпляра BTS7960, и все должно работать без тормозов?
-
К модулю L298N подключен мотор RS-555, после нескольких секунд вращения взорвалась микросхема с искрами, это двигатель слишком мощный или просто брак? Или в схеме что то не то? Подается 1 шим сигнал и 2 сигнала с логическими 0 и 1. Питался модуль от 24 вольт. Еще забыл добавить, до этого мотор был подключен через другой канал, он перестал работать в какой то момент. И при подключенном моторе, мотор был замкнут, то есть как будто его два провода вместе соединены.
-
Falconist, я же по вашей схеме делал, вы в четвертом сообщении писали "Выпрямитель + компаратор.", я вроде так и сделал. Смотрю после моего сообщения о том что схема заработала еще кучу всего понаписали, я плохо разбираюсь во всем этом, неужели схема плохая? А что значит "чернила для шестого класса"?
-
Я не очень понимаю ваши вопросы( Шим выходит на выход это то есть мой выпрямитель(rc-фильтр низких частот) не работает? Че то тут еще поковырялся, похоже так и есть. Нашел какой то калькулятор расчета фильта низких частот, под мой конденсатор(222 на нем написано, как я понял это 0.0022 мкф) и 20000кГц шим надо резистор 3600ом, собрал такой резистор(до этого стоял 1000ом), с ним вообще светодиод не загорается. Почему фильтр не работает?
-
Как я понял что если с ОК то надо резистором к плюсу выход подключить, что я и сделал, правильно? То есть резисторы вместо 1000ом и 47ом, лучше взять 2000ом и 100ом например? А если честно думал что эта штука мне просто сравнит два напряжения, и так как я на одном из входов сделал 0.23 вольта, то думал как только выпрямленный сигнал с шим превысит это значение мне будет на выходе +5 вольт выдавать.
-
Как преобразовать шим сигнал в логическую ноль и единицу?
aggress опубликовал тема в Песочница (Q&A)
Имеется шим сигнал, необходимо преобразовать его если он есть в логическую единицу а если нету то в ноль. Как это сделать?