Перейти к содержанию

Ошибки в задержке HAL_DELAY


minas

Рекомендуемые сообщения

Просьба не кидать тапками.

Экспериментирую с discovery f4. Суть эксперимента передать данные с компа на отладочную плату по uart массив из 5 символов, где с 1 по 4 символы указывают какой светодиод должен зажечься, а 5 символ указывает задержку в секундах. Используется DMA.

Например, посылается команда в uart в виде "10001"  это означает что зажечь Led1  и с интервалом в 1 сек от Led1 переключать светодиоды по кругу в основном цикле. Команда "00015" - зажечь Led4 и с интервалом в 5 сек от этого переключать светодиоды с этим интервалом в основном цикле.

Задержку использую HAL_DELAY. 

Основная проблема в том, что в HAL_Delay(0x3E8*(rxBuf[4]-0x30)) в самой первой проверке у меня, в основном цикле, не получается сформировать задержку, т.е. подаю например "10001" в итоге горит только LED1 и дальше переключение не происходит. 

0x3E8 - это 1000 в hex, rxBuf[4] - char из uart, 0x30 смещение в ASCII

Чтобы не загаживать тему прикрепил main

  while (1)
  {

		if (rxBuf[0]=='1')
		{

			HAL_Delay(0x3E8*(rxBuf[4]-0x30));
			HAL_GPIO_TogglePin(GPIOD, GPIO_PIN_13);
			HAL_Delay(0x3E8*(rxBuf[4]-0x30));
			HAL_GPIO_TogglePin(GPIOD, GPIO_PIN_14);
			HAL_Delay(0x3E8*(rxBuf[4]-0x30));
			HAL_GPIO_TogglePin(GPIOD, GPIO_PIN_15);
			HAL_Delay(0x3E8*(rxBuf[4]-0x30));
			HAL_GPIO_TogglePin(GPIOD, GPIO_PIN_12);

		}

		//////////
  }
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
{
  /* Prevent unused argument(s) compilation warning */
  UNUSED(huart);
  /* NOTE: This function should not be modified, when the callback is needed,
           the HAL_UART_RxCpltCallback could be implemented in the user file
   */
	
if(rxBuf[0] =='1')
{
			HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_SET);
			chn = 12;
			printf("LED_12 ON\r\n");
}
else
{
			HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_RESET);
			chn = 120;
			printf("LED_12 OFF\r\n");
}

if(rxBuf[1] =='1')
{
			HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_SET);
			chn = 13;
			printf("LED_13 ON\r\n");
}
else
{
			HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_RESET);
			chn = 130;
			printf("LED_13 OFF\r\n");
}

if(rxBuf[2] =='1')
{
			HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_SET);
			chn = 14;
			printf("LED_14 ON\r\n");
}
else
{
			HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_RESET);
			chn = 140;
			printf("LED_14 OFF\r\n");
}

if(rxBuf[3] =='1')
{
			HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_SET);
			chn = 15;
			printf("LED_15 ON\r\n");
}
else
{
			HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_RESET);
			chn = 150;
			printf("LED_15 OFF\r\n");
}
if(rxBuf[4] >'0')
{
		printf("Time %d \r\n", (rxBuf[4]-0x30)*1000);
	
}


	HAL_UART_Receive_DMA(&huart2, (uint8_t *)rxBuf, sizeof(rxBuf));
	

}

 

main.c

Изменено пользователем minas
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Я решал похожую задачу. 

Рекомендую переписать код так чтобы использовалось не вычисление значение задержки и помещалось в HAL_delay() , а вычислялось количество секунд и уже в цикле for() например , выполнялась задержка HAL_delay(1000);

К примеру если получили 5 секунд , то выполняем for() 5 раз а в нем помещена задержка в секунду . Так работать будет 100%. 

Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

48 минут назад, Yurkin2015 сказал:

Надо убрать все printf()

Я и не посмотрел что в колбеке творится. printf в колбеке приведет к зависанию камня .

В HAL_delay переменная у меня когда-то приводило к зависанию МК . 

Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Решил проблему. Проблема оказалась не в printf а в том, что что DMA еще не получило данные от uart а while(1) уже молотит. В итоге, в первую задержку не заходят данные от из rxBuf[4].

Способ решения, не использовать DMA вовсе, либо поставить задержку в виде HAL_Delay(10) в while(1) тем самым выждать окончание приема данных(в правильном варианте вообще осуществлять проверку завершения приема).

И да printf в HAL_UART_RxCpltCallback вообще никак не влияет проверено 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • У меня больше всего вопросов вызвала необычная схема обеспечения отрицательного питания. Автор этой обстоятельной заметки пишет: For this supply to work correctly, the transformer must have a secondary voltage of at least 18V RMS.  Почему? Что будет не так с отрицательным питанием, если напряжение на трансформаторе будет меньше 18В?   https://tinyurl.com/23mlwxtt - я в простейшей эмуляции ставлю 12В пикового напряжения для трансформатора и на стабилитроне все как положено: -5.6В.
    • Согласен, очень криво объяснил. Это работа трёх вольтовой линии, просто на диод шотки сдвоенный, на один анод приходит сигнал напрямую с трансформатора, а на второй через дроссель. Вольт/деление 5 вольт в клетке, тайминг по моему 10 МС. Третья фотография это сигнал на катодах уровень земли ровно по центру экрана. Но все линии по итогу в порядке 3.3 в, 5, в, 12 в и -12 в. Нагрузить все линии не могу сразу ,так как тут же выгорают транзисторы (имеется нагрузка 250 ватт по 10 ампер на каждую линию за исключением-12в), поэтому нагружаю 3.3 вольтовую линию на 10 ампер,  подключаю переменный резистор 50 ватт на 15 ом на 5 вольтовую линию и постепенно довожу до той той картины с перекосом (это гдето  50 ватт общее). По поводу микросхемы, вверху имеется скрин где между импульсами проскакивает мини импульс, если так можно сказать, он проскакивает и на одной  и на второй ноге (7,8). Микросхема не tl 494, а lw4933/abx942.1/c9421646. Далее они приходят на базы транзисторов 945g  коллекторы этих транзисторов соединены с  выводами трансформатора. Просто схема типовая, легче мне кажется просто привести фото самого блока, для тех кто разбирается будет гораздо информативне.  Диод шотки по 12 вольтовой линии был подгоревший, заменил на донора. Приводить скрины не буду что бы не захламлять тему. В итоге, пока все так же, при достижении определенной нагрузки суммарно где-то 50 ватт, появляется этот "выброс и перекос". По этому имеются мысли на два варианта, это микросхема , этот мини импульс между периодами, на низкой нагрузке особо не влияет, но при достижении определенной приводит с самовозбуждению входной цепи и непроизвольному открытию транзистора нижнего плеча. Либо дело в "горячей части", плавающий дефект в обвязке силовых ключей.  Спасибо за ответ.
    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
    • А что нить из ассортимента активных щупов производства СССР..))
×
×
  • Создать...