На прошлой неделе приобрел у перекупщиков плату китайского кита, и операционники MC34071, спаял оригинальную схему, проверил на простом тороиде (24В, 10А переменки).
Все бы ничего но при попытке снизить отрицательное плечо питания даже до 3.3 вольта схема не работала, постоянно горит светодиод перегрузки по току, грешу что могли поддельные операцыонники продать.(((
После этого сел пересчитывать схему и вносить изменения:
1 - сменил шунт с 0.47 Ом до 0.1 Ом.
2 - пересчитал резисторы в цепи контроля тока и напряжения, и добавилтуда потенциометры для выставления пороговых значений.
3 - заменил операционники на MC34071 (в моделе стоят два TLE2141 так как чисто на MC34071 симуляция не запускалась).
4 - питания узла опорного напряжения и стабилизации тока запитал от дежурной обмотки.
5 - поставил стабы на плечи питания ОУ.
Изменил концепцию проекта, пришел к выводу что ловить с схемы 50 вольт проблематычно, по этому решил сделать два независимых канала по 35 вольт 15 ампер, плюс можно будет соединить последовательно и иметь или 70 вольт или двухполярное питания, чего для моих нужд хватит с лихвой.
Симуляцию делал в мультисиме.
Все материалы и фото прикрепляю).
Ps. Думаю можно считать схему доведенной до ума))
А на следующих выходных сяду за схему коммутации обмоток на тиристорах.
фото.rarPSU_G400_v2.0.ms14